為實(shí)現(xiàn)廢水“零排放”,在蒸發(fā)結(jié)晶工藝之前通常會(huì)設(shè)計(jì)鹽濃縮工藝,實(shí)現(xiàn)廢水的減量化,降低過程能耗和成本。因此,針對(duì)高鹽廢水的鹽濃縮技術(shù)研究成為學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的關(guān)注熱點(diǎn)。工業(yè)上主流的鹽濃縮技術(shù)主要包括高壓反滲透(HPRO)、正滲透(FO)、膜蒸餾(MD)和離子膜電滲析(ED)等[4,8-11]。離子膜電滲析是通過陰陽膜交叉排列的膜對(duì)組合,在直流電場的作用下,利用離子膜對(duì)反離子的高選擇透過性,可實(shí)現(xiàn)離子型化合物的分離、淡化和濃縮[12-20]。近年來,電滲析在電廠脫硫、電鍍和印染等高鹽廢水領(lǐng)域得到了***的應(yīng)用[7,21-22],并取得了一定的成效。此外,在含高COD和高鹽的廢水(如煤化工廢水和制藥廢水)處理中,很多學(xué)者和企業(yè)也開始利用電滲析的方法來處理,首先實(shí)現(xiàn)COD與鹽的分離,再對(duì)分離出來的鹽進(jìn)行濃縮回用。對(duì)于煤化工高鹽廢水濃縮后產(chǎn)生的鹽,其組分主要為氯化鈉和Na?SO?的混鹽。該類混鹽的價(jià)值通常較低,因此可通過雙極膜電滲析將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的酸和堿,從而提高鹽的價(jià)值。因此,本文將詳細(xì)介紹離子膜電滲析相關(guān)過程在高鹽廢水“零排放”中的應(yīng)用、機(jī)遇與挑戰(zhàn)。1ED在高鹽廢水“零排放”中的應(yīng)用ED作為一種高效的鹽濃縮技術(shù)。300的流量需要75噸除碘吸附劑。貴州靠譜的除碘吸附劑代理品牌
所述第二流量計(jì)29和碳酸鈉溶液調(diào)節(jié)閥32串聯(lián)地設(shè)置于碳酸鈉溶液供給管路15上,并且第二流量計(jì)29和碳酸鈉溶液調(diào)節(jié)閥32連鎖控制;所述過堿量測量儀34設(shè)置于預(yù)過濾器18與后反應(yīng)槽組10之間的管路上,并且過堿量測量儀34作為第二氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)閥31和碳酸鈉溶液調(diào)節(jié)閥32的反饋控制信號(hào)。通過上述設(shè)置后,即可利用過堿量測量儀34監(jiān)測相應(yīng)位置對(duì)應(yīng)的液體內(nèi)的過naoh量和過na2co3量,進(jìn)而可結(jié)合相應(yīng)的流量計(jì)情況分別控制第二氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)閥31以及碳酸鈉溶液調(diào)節(jié)閥32的開度,以實(shí)現(xiàn)對(duì)氫氧化鈉溶液和碳酸鈉溶液添加量的控制。另外,因naclo的添加量非常少,因此對(duì)于naclo的添加流量可由手動(dòng)調(diào)節(jié),并由第三流量計(jì)30監(jiān)測其流量情況即可。更具體的,為進(jìn)一步提高氫氧化鈉溶液以及碳酸鈉溶液添加到折流槽7后的分散混合效果,參照附圖中所示,本發(fā)明中進(jìn)一步設(shè)置有液下分布器35,并且在第二氫氧化鈉溶液供給管路14和碳酸鈉溶液供給管路15的出液口分別設(shè)置有一個(gè)液下分布器35,并且所述的液下分布器35位于折流槽7內(nèi)液面以下。更具體的,為進(jìn)一步提高折流槽7內(nèi)的精制劑添加后的組分穩(wěn)定性,本發(fā)明中進(jìn)一步在加壓泵9的出液口管路上通過三通連接有第二回流管路37。廣東除碘吸附劑碘酸鹽和高碘酸鹽富集在離子膜上怎么辦。
mg/L)進(jìn)水20~12020~8020~10050~9020~10020~80出水≤≤≤≤≤≤注:對(duì)于進(jìn)水濃度超過上述范圍的污水,可采取多級(jí)串聯(lián)的方式進(jìn)行處理。吸附劑新一代再生水處理材料UERW-1在再生水處理研究領(lǐng)域,采用較多的工藝方法是“老三段”法,即二級(jí)出水經(jīng)混凝沉淀+砂濾+消毒;近年來也出現(xiàn)了“生物+臭氧”工藝,但是這些工藝方法均存在工藝流程長、占地面積大、設(shè)備投資大、成本較高、產(chǎn)生生物或化學(xué)污泥量大、氮磷和有害病菌無法同步去除的問題,難以***應(yīng)用。本產(chǎn)品以天然礦物為基體,經(jīng)過一系列改性工藝制備而成,它具有同步去除氮磷、有機(jī)物和***能力,且易于再生,城市污水廠二級(jí)出水經(jīng)該產(chǎn)品“一步法”處理后出水即達(dá)到再生水水質(zhì)指標(biāo)?!井a(chǎn)品性能及特點(diǎn)】⑴產(chǎn)品性能表型號(hào)UERW-1形狀顆粒狀顏色肉紅色密度含水量(%)<⑵產(chǎn)品特點(diǎn)1)同步去除二級(jí)出水中磷酸鹽、氨氮和硝態(tài)氮以及有害病菌;2)運(yùn)行成本低,是“老三段”處理方法成本的1/2左右;3)工藝簡單,占地面積小,無化學(xué)和生物污泥產(chǎn)生;4)產(chǎn)品易于再生,可重復(fù)利用?!具m用范圍】適用于處理城市污水廠二級(jí)出水作為再生水,如景觀水、土地回灌、道路沖洗水。
其本身為本領(lǐng)域常規(guī)的控制系統(tǒng),因此對(duì)于其具體控制原理不再詳細(xì)介紹。另外,本發(fā)明中后續(xù)所提到的反饋控制與上述“***ph變送器21作為變頻計(jì)量泵20的反饋控制信號(hào)”的原理一致,故不再詳細(xì)說明。同理,借助***溫度變送器23和第二溫度變送器24可實(shí)現(xiàn)對(duì)蒸汽供給管路5上的蒸汽調(diào)節(jié)閥22的反饋調(diào)節(jié),能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)控制蒸汽供給量的效果。另外,還通過進(jìn)一步設(shè)置***回流管路36,可實(shí)現(xiàn)將部分經(jīng)過預(yù)處理后的物料回流至化鹽水配水桶1內(nèi),能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步提高化鹽水配水桶1內(nèi)的混合效果以及混合的穩(wěn)定性。本發(fā)明中的反應(yīng)時(shí)間控制裝置,實(shí)際為通過對(duì)前反應(yīng)池8以及后反應(yīng)池組10的數(shù)量以及體積設(shè)置,以控制物料在經(jīng)過前反應(yīng)池8以及后反應(yīng)池組10的時(shí)間,進(jìn)而控制物料的有效反應(yīng)時(shí)間。具體應(yīng)當(dāng)確保反應(yīng)時(shí)間不低于100分鐘,相對(duì)于本行業(yè)普遍設(shè)定的反應(yīng)時(shí)間在45-60分鐘而言,本發(fā)明能夠保證充分反應(yīng),進(jìn)而使相應(yīng)的離子徹底轉(zhuǎn)換為固體顆粒,已被去除。另外,本發(fā)明中具體設(shè)置有三個(gè)后反應(yīng)池,其安裝位置參照附圖6所示:***后反應(yīng)槽40、第二后反應(yīng)槽41和第三后反應(yīng)槽42三者依次呈階梯下降地方式進(jìn)行安裝,其中***后反應(yīng)槽40的安裝基礎(chǔ)高于地面400mm,第二后反應(yīng)槽41的安裝基礎(chǔ)高于地面200mm。有沒有什么辦法可以除去鹽水中的碘。
這樣就會(huì)使其形成大量的蒸汽消耗。因此,為了達(dá)到節(jié)能生產(chǎn)效果,應(yīng)利用低壓蒸汽來替代高壓蒸汽,這樣既能促進(jìn)低壓蒸汽的回收利用,又可以降低高壓蒸汽的消耗量,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)良好的節(jié)能生產(chǎn)目標(biāo)。4結(jié)語隨著人們環(huán)保生產(chǎn)意識(shí)的不斷提高,我國氯堿工業(yè)生產(chǎn)企業(yè),也開始在技術(shù)上進(jìn)行了***的革新,不斷采用節(jié)能減排的生產(chǎn)裝置,即離子膜法制燒堿技術(shù),不僅有效控制了能源消耗現(xiàn)象,增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,而且在節(jié)電、節(jié)水、節(jié)能方面,也發(fā)揮了較大的功效,使氯堿企業(yè)在提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的同時(shí),也實(shí)現(xiàn)了低能耗、低污染、低排放的節(jié)能生產(chǎn)目標(biāo)。參考文獻(xiàn):[1]宋愛清.淺談離子膜法制燒堿過程的相關(guān)節(jié)能技術(shù)[J]中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量.2016(07)10-11.[2]李玉.我國離子膜法燒堿生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展[J]江蘇氯堿.2016(03)18-19.[3]夏碧波.氯堿工業(yè)二次鹽水的腐蝕性及解決方案[D].浙江工業(yè)大學(xué).2016。上海益涌除碘不僅擁有吸附劑還有樹脂。效果都很好。云南性能好的除碘吸附劑供應(yīng)商
全鹵制堿的工藝及應(yīng)用。貴州靠譜的除碘吸附劑代理品牌
COD含量在500~800mg/L之間。RO濃縮液中的鹽主要為氯化鈉和Na?SO?的混鹽。汪耀明等[33]通過使用自主研發(fā)的均相陰、陽離子交換膜及ED設(shè)備對(duì)該濃縮液中的鹽和COD進(jìn)行分離濃縮,取得了較好的分離效果,如圖2所示。通過10個(gè)批次的實(shí)驗(yàn)可看出,ED分離過程性能較為穩(wěn)定,每一批次的實(shí)驗(yàn)均可以將RO濃縮液的電導(dǎo)率降至10mS/cm以下,即ED淡化液中鹽含量被降低至很低的值,因此可以通過生化法對(duì)ED淡化液進(jìn)行處理,降解COD。整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程中,ED對(duì)COD具有較好的截留率,可高達(dá)。通過ED對(duì)煤化工廢水分離之后,一方面淡化液中由于鹽含量很低,可以直接通過生化法對(duì)COD進(jìn)行降解處理;另一方面分離后的混鹽可以通過二級(jí)ED進(jìn)行再次濃縮,將鹽含量提高至15%甚至20%以上?;谝陨贤ㄟ^ED對(duì)煤化工廢水進(jìn)行處理的方法,汪耀明等[33]提出將兩級(jí)ED引入到煤化工廢水“零排放”當(dāng)中,實(shí)現(xiàn)多膜工藝與結(jié)晶分鹽的有機(jī)耦合(圖3),從而實(shí)現(xiàn)廢水中水和鹽的充分回收利用,達(dá)到“零排放”要求。此外,在制藥和農(nóng)業(yè)等行業(yè)產(chǎn)生的高COD高鹽廢水處理過程中,也可以嘗試先通過一級(jí)ED對(duì)該類廢水進(jìn)行分離,實(shí)現(xiàn)COD和鹽的有效分離,利于下一步COD的降解處理。同時(shí),分離后的含鹽溶液可以通過二級(jí)ED進(jìn)行再次濃縮。貴州靠譜的除碘吸附劑代理品牌