℃≥16901690常溫耐壓強度,Mpa≥3940,℃≥16501630真密度,g/cm3≤加熱長久線變化,%(1450℃×2h)熱膨脹率,(1000℃)%2、焦爐蓄熱室、爐頂用耐火材料:粘土磚:(1)耐火度高(2)熱震性能好(3)性價比高項目粘土磚Al2O3,%≥35耐火度,℃≥1690顯氣孔率,%≤24?!妗?300常溫耐壓強度,Mpa≥20殘余收縮率,%≤(1350℃,2h)3、碳化室爐頭用耐火材料:高鋁磚或硅線石磚:(1)耐火度高,荷軟溫度高(2)密度高,耐磨性好(3)抗酸性熔渣強。項目高鋁磚LZ-80LZ-70LZ-55LZ-48Al2O3,%≥80705548顯氣孔率,%21242422常溫耐壓強度,Mpa≥70554540,()℃≥01420加熱長久線變化,%1500℃×2h1450℃×2h:(1)高溫體積安定,蠕變率低(2)荷軟溫度高(3)熱震性能好項目硅線石磚Al2O3,%≥60Fe2O3,%≤耐火度,℃≥1790體積密度,g/cm3≥顯氣孔率,%≤18常溫耐壓強度,Mpa≥60,℃≥1650熱震穩(wěn)定性1100℃水冷,次154、黏土格子磚:可用于蓄熱室上部5、半硅質格子磚:可用于蓄熱室下部6、隔熱磚:用以蓄熱室封墻、爐頂區(qū)部分區(qū)域、煙道底部項目輕質粘土磚硅藻土磚體積密度,g/cm3≥允許溫度,℃≤900900常溫耐壓強度,Mpa≥熱導率,w·。按使用場所可以分為船用焦爐維修和陸用焦爐維修,常見的材質有碳鋼等。肥鄉(xiāng)區(qū)焦爐維修工藝
本發(fā)明機焦爐焦側爐門刀邊定位修復裝置的工作原理是當借助于頂壓筒的調節(jié)無法使刀邊與爐門框之間實現密封時,在頂壓桿的凹形槽內、刀邊的上方加插一段鋼筋,起到延長頂壓桿的效用,使與爐門框不密封的刀邊,在延長頂壓桿的作用下實現密封。本發(fā)明的有益于效用是通過在頂壓桿的凹形槽內加一段短鋼筋,可起到延長頂壓桿的效用,使頂壓桿能繼續(xù)正常調節(jié)刀邊,實現刀邊與爐門框之間的密封,延長了焦側爐門刀邊的使用壽命。本發(fā)明構造及操作簡便,經濟效益前列。圖1為本發(fā)明的頂壓筒主視圖構造剖視示意圖。其中,1、爐門,2、頂壓筒,3、鎖緊螺母,4、彈簧壓塞,5、彈簧,6、頂壓桿,7、彈簧墊片,8、頂壓桿凹形槽,9、刀邊,10腹板,11、鋼筋段。實際推行例方法結合附圖將本發(fā)明作更進一步解釋。機焦爐焦側爐門刀邊定位修復設備如附圖1所示,由爐門1、頂壓筒2、鎖緊螺母3、彈簧壓塞4、彈簧5、頂壓桿6、彈簧墊片7、頂壓桿凹形槽8、刀邊9、腹板10、鋼筋段11構成。爐門I為長方形,爐門I和頂壓筒2為一體式構造,頂壓筒2在爐門I周邊的端面上與爐門I底面方向垂直,頂壓筒2彼此之間的相距依密封要求設立。頂壓筒2內依次裝有頂壓桿6、彈簧墊片7、彈簧5、彈簧壓塞4。邯鄲工程焦爐維修注意事項焦爐維修實驗載荷為2倍極限工作載荷,破斷載荷為4倍極限工作載荷。
年平均所得稅90萬元;項目投資回收期(含所得稅)(含建設期);全年SO2減排量、NOX減排量2717t,節(jié)約SO2、NOX委托處理開銷1441萬元。可見,每年為企業(yè)帶來的盈利約為1441-1081-90=270萬元。5結束語兗礦國際焦化有限公司是山東省6m以上焦爐前列實現煙氣管治的焦化企業(yè),其新上的脫硫脫硝除塵環(huán)保設備合乎國家的產業(yè)方針、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)保標準化、節(jié)省能源等方面的要求,所用脫硫脫硝工藝技術先進、早熟精確、運轉成本低,經濟效益、環(huán)保效用和社會效益均十分前列,值得在業(yè)內推廣應用。原標題:焦爐煙氣治理技術及其應用煤炭焦化是工業(yè)用煤領域中主要的污染源之一,同時也是焦化企業(yè)中前列主要的廢氣污染源,其中約60%的SO2及90%的NOx源于此。當煙氣中的SO2直接排放濃度為160mg/m3左右時,NOx直接排放濃度為600~900mg/m3(前列高時可達1000mg/m3以上);以高爐煤氣等低熱值煤氣為主要燃料的工藝,其煙氣中的SO2直接排放濃度為40~150mg/m3時,NOx直接排放濃度為300~600mg/m3??梢?,無論以焦爐煤氣或高爐煤氣為主要燃料的工藝,如未經治理,其煙氣中的SO2和NOx濃度均難以安定達到標準限值排放要求。焦爐煙氣的特點1、焦化廠焦爐煙道氣參數千差萬別。
傳統(tǒng)蒸氨工藝和裝置的毛病嚴重制約了廢水處置的技術進步和氨氮治理效用。二、管式爐蒸氨管式爐蒸氨工藝流程在管式爐蒸氨工藝中,導熱油再沸器由管式爐取而代之。即塔底的蒸氨廢水通過周而復始泵送至管式爐加熱后,產生的汽液混合物趕回塔內。塔頂氨水采出、塔底的蒸氨廢水采出以及堿液加入均與導熱油蒸氮工藝一致。管式爐蒸氮技術的***大優(yōu)點在于將煤氣的燃燒輻射熱直接傳送給廢水,省去了一次能源的轉換環(huán)節(jié),提高了能效。管式爐蒸氨工藝在行業(yè)內得到了一定的業(yè)績,但是在實際上使用過程中,盡管蒸氨廢水的氨含量較低,仍存在一定的腐蝕性.由此帶來了管式爐爐管材質的防腐等級提高、裝置投資增加等不利于因素,影啊了管式爐蒸氨在行業(yè)內的推廣。三、煙道氣負壓蒸氨煙道氣負壓蒸氨工藝流程由于負壓蒸氨可有效性提高氨-水的相對揮發(fā)度,改善蒸氨效用,下降蒸餾溫度,因此本技術方案中,在負壓下展開蒸氨負壓操作的技術關鍵有:負壓形成技術,即真空泵;負壓蒸餾技術,即負壓精餾塔。這一工藝技術的成功創(chuàng)新,使焦化廢水處置實現了蒸氨過程蒸氣、煤氣等能源介質的零消耗,處置成本減低50%(含蒸氨和生化)、廢水量減小25%、提高了處置水水質。玻璃窯爐維護水平的提高,一方面得益于材料性能的不斷進步,一方面得益于工藝技術的不斷發(fā)展和成熟。
氣相中SO2進入液相與其中部分亞硫酸銨反應轉化為亞硫酸氫銨,脫硫后煙氣經升氣冒進入脫硝段。脫硫液繼續(xù)向前列動的過程中與高溫煙氣碰面,脫硫液被急遽揮發(fā)濃縮。煙氣被降溫至60℃左右,升高進入脫硫段,濃縮后的脫硫液在塔釜匯流。濃縮后的脫硫液自塔釜溢流至亞銨氧化槽過程中,補入適度氨水,脫硫液中部分亞硫酸氫銨與氨反應,生成亞硫酸銨,使其維持吸收二氧化硫的能力。在亞銨氧化槽中,液相中的亞硫酸銨被來自羅茨鼓風機的氧化空氣中的氧氣氧化為硫酸銨。脫硫液經脫硫循環(huán)泵升壓后周而復始用到,經過一段時間的濃縮富集,當液相中硫酸銨濃度達到30左右后,部分脫硫液送焦化廠原有硫銨造粒車間。3)脫硝脫硝是煙氣脫除氮氧化物的裝置。經過脫硫后的煙氣再度與一定量的臭氧混雜,強制氧化其中的部分NO,以調節(jié)煙氣中氮氧化物的氧化度,然后進入脫硝段。在脫硝段內,含氮氧化物煙氣與自塔頂逆流而下的尿素溶液觸及反應吸收煙氣中的氮氧化物,并反應成為氮氣、二氧化碳和水,達到脫硝的。河北中創(chuàng)聯耐火材料有限公司-用心做好每一顆不銹鋼焦爐維修。邯鄲工程焦爐維修注意事項
吊運過程應盡量平穩(wěn),下面嚴禁站人或在物品上通過。肥鄉(xiāng)區(qū)焦爐維修工藝
焦化爐主煙道余熱直接蒸氨我公司在焦化廢水具備氨酚含量高氨氮含量3-5%和可生化性差的特征,是工業(yè)廢水處理領域的難題和熱點,其處置一般而言需經過氣浮除油、溶劑脫酚、廢水蒸氨、生化處理等步驟后才能達標排放。生化處置前的步驟統(tǒng)稱為預處理,生化處理對預處理后的氨氮含量和酚含量比較敏感。當生化入水中的氨氮含量大于300mg/L時,生化菌的活性將大幅降低,直接影響生化出水指標。而預處理中***支配氨氮指標的工序為蒸氨工序,因此蒸氨是廢水處置的關鍵步驟。根據不全然統(tǒng)計,在除油、溶劑脫酚、蒸氨、生化處理等處理中,蒸氨成本占廢水處置成本的50%以上。蒸氨能否低耗高效運轉,是影響焦化廢水處理工藝能否低成本運轉的關鍵步驟,只有提高蒸氨能效,才能實現氨氮處理設備的高效、低成本運轉。下面介紹幾種蒸氨工藝一、傳統(tǒng)蒸氣直接蒸氨傳統(tǒng)蒸氣蒸氨(前列使用常壓)(1)蒸氣從蒸氨塔的底部直接通入,冷凝后與蒸氨廢水一齊排出,蒸氨工序不但并未形成廢水減排,反而增加了約20%左右蒸氨廢水,能效低,且加重了后續(xù)生化處理的承擔。(2)傳統(tǒng)蒸氨工藝中蒸氨塔的塔效低、能耗高、成本高、環(huán)境污染重。蒸氨蒸氣損耗高達200~250kg/t廢水,約??傊7枢l(xiāng)區(qū)焦爐維修工藝
河北中創(chuàng)聯耐火材料有限公司辦公室地址位于燕趙古都邯鄲,邯鄲市邯山區(qū)光明南大街409號旺 角廣場C座1607,在公司發(fā)展壯大的4年里,我們始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的 售后服務,我公司主要經營爐窯工程服務及技術咨詢、技術開發(fā)服務;工廠生產設施、設備的施 工與安裝;不定形耐火制品、石棉隔熱保溫制品、機械設備制造、銷售;建材、五金產品、電氣 設備批發(fā)、零售。我們有好的產品的銷售和技術團隊,我公司屬于邯鄲建筑工程業(yè)黃頁行業(yè),如 果您對我公司的產品服務有興趣,期待您在線留言或者來電咨詢。